中铝广西分公司废水全部循环利用


   12月6日,由百色市环保局、平果市环保局组成的验收组,对中铝广西分公司工业废水零排放项目进行验收,验收结果表明:广西分公司水资源管理模式先进,水处理设施和循环系统完善,工业废水治理项目达到设计要求,中铝广西分公司工业废水达到全部循环利用,实现工业废水零排放,项目通过验收。

  投产伊始,中铝广西分公司(平果铝)高度重视水的循环使用,建有24个循环水系统,一个日处理万吨工业废水处理站。在生产建设中,公司进行了氧化铝工业废水“零排放”的科研攻关,1999年,率先在铝工业行业中实现了氧化铝生产工业废水零排放目标。

  然而,在辅助厂区还没有实现工业废水循环利用,还有4个外排污水口。中铝广西分公司将节水减排作为今年重点工作来抓。从今年5月起,该公司“以节水为龙头、以实现零排放”为目标,实施了以矿山、碳素、热电、煤气系统为主的工业废水零排放的综合治理项目,积极采取各项管理和工程技术措施,强化节水减排工作力度。首先公司在矿山部采用新型絮凝剂,降低了水耗,基本实现矿山洗矿用水的循环使用,吨铝土矿用水量由7.8吨降至目前的2.8吨,降幅为60%,年节水100多万吨;将碳素厂片区雨排管中的污水全部引到氧化铝工业污水站,使碳素厂区排洪沟的污水全面实现了零排放,还在氧化铝厂利用厂区边有一条自然沟渠的有利条件,建坝蓄雨水,投入生产系统,仅此一项年节水可达30多万立方米。

  公司按照集中收集、集中处理、就近使用的原则,对4个外排污水口投入了400多万元,实施了12项节水工程措施和4项污水零排放工程措施进行治理;建设了二号门集水回水系统、煤气厂灰水沟集水回水系统、灰渣坝渗漏水集水回水等3个废水集水系统;集中各区域内的污水,分别引到氧化铝厂工业污水站、热电厂灰渣回水池、煤气厂循环水池,作为补充水使用。

  通过一系列的措施和技术工程的实施,节水减排工作取得了显著成效,广西分公司每年可节约新水730万吨,每年可减少工业废水外排150万吨,全面实现工业废水零排放目标,形成了工业生产用水“减少新水补充——废水回收综合治理——再生水有效利用”的良性循环模式。